系統(tǒng)控制精度和安全性能下降,事故率大幅度上升,設(shè)備陳舊、技術(shù)落后,繼電器、接觸器頻繁動作,電弧燒蝕觸點,影響使用壽命,導(dǎo)致維修成本提高。目前,S3控制系統(tǒng)的備件在SIEMENS公司已不再生產(chǎn),早就屬于淘汰產(chǎn)品,現(xiàn)場大部分電氣元器件沒有備用,無法采購到相似替換元器件。此外,系統(tǒng)不具備采集信息功能,不能提供接口同全礦的生產(chǎn)、管理系統(tǒng)交換數(shù)據(jù),無法實現(xiàn)遠(yuǎn)程集中監(jiān)控和故障診斷,不能滿足礦井網(wǎng)絡(luò)化控制的要求。液壓系統(tǒng)由一套制動機構(gòu)、兩個盤形閘支架、共用三對盤式制動器及一站式制動液壓站組成。既具有不可控制動,又有SIEMENS公司獨特設(shè)計的可控制動功能。
現(xiàn)在的液壓系統(tǒng)由于運行二十多年,碟形彈簧、閘桿等損壞較多,均已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出設(shè)計壽命。液壓站很多閥已磨損,系統(tǒng)滲油嚴(yán)重,故障頻發(fā)。備件已無處訂購,許多原件反復(fù)修理性能降低。目前有部分液壓元件及電氣件備件緊缺,威脅到了絞車的安全運行。一旦有故障,由于無備件及備用液壓站造成不可修復(fù),就會停車,嚴(yán)重影響生產(chǎn)。升級改造方案通過對國內(nèi)外多個生產(chǎn)企業(yè)的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品價格和質(zhì)量保證、工程業(yè)績、售后服務(wù)等綜合分析。電控系統(tǒng)改造方案根據(jù)副井單罐提升機現(xiàn)場工作需求,采用目前SIE-MENS應(yīng)用最普遍、性能好、功能強的S7計算機取代原S3計算機;用全數(shù)字化系統(tǒng)代替原模擬調(diào)節(jié)系統(tǒng)實現(xiàn)自動化;用網(wǎng)絡(luò)化、集成化代替原分立元件多、繼電器多、電纜芯線多的缺點;用信息化、網(wǎng)絡(luò)化實現(xiàn)人―――機對話和遠(yuǎn)程監(jiān)控。